石油、天然氣鉆井廢水是工業廢水的重要組成部分。這種廢水有機物濃度高,色度高,并含有多種有害物質。過去對于這種污水,一般采取就地挖坑蓄積的方法,但這會造成土壤污染、土地龜裂板結;若廢水滲入地下,還會污染地下水源,直接排放,會使地表水體受到嚴重污染。
由于氣田、油田一般比較分散,所以目前處理鉆井廢水的主要方法是混凝法,用得比較廣泛的是鋁鹽類絮凝劑。用混凝法處理石油、天然氣鉆井廢水常見的問題是處理COD較低的廢水時耗費的絮凝劑量較大,且COD難以達標。針對這一問題,波濤凈水用FeSO4對堿式氯化鋁進行了改性,研究了改性時間溫度SO42-加入量OH-加入量等對絮凝劑性能的影響,并對其去除色度和COD的效果進行了考察。
1、實驗
1.1絮凝劑改性實驗
將200mL質量濃度為250g/L的AlCl3溶液置于三頸瓶中,加入定量FeSO4,調整溫度到預定值,反應過程中緩慢加入NaOH溶液,直到預定時間,然后將改性后試劑儲備待用。實際廢水與實驗廢水水質見表1:
表1 實際廢水與實驗廢水水質
水樣種類 | 1# | 2# | 稀釋100倍泥漿 |
pH | 7.96 | 7.88 | 8.23 |
色度(倍數) | 250 | 350 | 550 |
COD/(mg·L-1) | 444 | 753 | 504 |
1.2 絮凝實驗
取實驗廢水250mL,調pH值到定值,加入定量絮凝劑,快速攪拌1min,再慢速攪拌15min。停止攪拌后,將廢水移至250mL量筒中,沉降15min,取上清液測其色度和COD值。
1.3 分析方法
用稀釋倍數法測定色度;用重鉻酸鉀法測COD;用玻璃電極法測量pH。
2、結果與討論
2.1色度與COD的關系
鉆井廢水中含有鉆井所需的各種泥漿,泥漿中含有多種有機物;同時,在鉆井過程中,土層中的各種無機物和有機物也會溶入鉆井泥漿中。泥漿中的這些物質,造成了鉆井廢水的高色度。由于鉆井廢水對透過的光有明顯的吸收,且色度越高吸光度越大。為了分析色度與COD之間的關系,配制了不同濃度的廢水水樣,對同一水樣,分別測定其吸光度(波長為600nm)和COD,得到COD與吸光度的關系,見圖1。
由圖1可見,曲線相關系數為0.9902,大于臨界相關系數0.959(1%置信水平);色度與COD的線性相關性很好,在絮凝過程中色度與COD可以同時被去除。在實驗中,處理后廢水的色度都低于80倍,能夠達到排放標準的要求,故將COD作為主要的水質考察指標。
2.2OH-加入量對絮凝劑性能的影響
鋁鹽類絮凝劑在水中水解時,會產生H+(或H3O+),影響水溶液的堿度或pH。溶液pH的變化,又反過來影響鋁鹽水解產物的形態,所帶電荷的性質和電荷量,同時也影響水中懸浮物和有機物表面電荷的狀態。為了減小鋁鹽水解過程對溶液pH的影響,在鋁鹽結構中引入OH-(NaOH),其加入量對產品性能的影響見表2。
表2OH-加入量對絮凝劑性能的影響
編號 | OH-/Al3+(摩爾比) | 處理后COD/(mg·L-1) | COD去除率% |
3 | 0.30:1 | 150 | 70.2 |
6 | 0.50:1 | 120 | 76.2 |
7 | 0.70:1 | 120 | 76.2 |
2 | 0.80:1 | 130 | 74.2 |
注:初始COD為504mg/L(下同);Al3+/SO42+(摩爾比)為20:1。
由表2可見,OH-/Al3+(摩爾比)為0.30:1時,COD去除率達70%;OH-/Al3+(摩爾比)加大到0.50:1時,COD去除率上升到76%;OOH-/Al3+(摩爾比)繼續增加,COD去除率無明顯變化,可見OH-/Al3+(摩爾比)在(0.50-0.70):1比較適宜。
2.3SO42-加入量對絮凝劑性能的影響
水中SO42-對絮凝過程中鋁離子的羥橋聚合作用和親水膠體的脫穩、凝聚都有顯著影響。由于鋁離子聚合產物的種類復雜,目前對SO42-在凝聚過程中所起的作用還不十分清楚。有報道認為,[AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+是鋁鹽水解產物的重要組分,其中AlO45-與SO42-相似,且SO42-的體積比AlO45-小,因而SO42-有可能代替AlO45-,使水解產物變成[SO4Al12(OH)24(H2O)12]10+的形式。由于[SO4Al12(OH)24(H2O)12]10+比[AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+有更多正電荷,因而具有更強的凝聚能力;另一方面,隨著溶液中SO42-的增加,鋁鹽水解產物中的另一活性組分Al1339+的量會減少,因此,SO42-的較佳加入量需通過實驗確定。
實驗得到的SO42-加入量對絮凝劑性能的影響如表3所示。由表3可見,增加SO42-加入量(減小Al3+/SO42+的比例),COD去除率呈上升趨勢;但當Al3+/SO42-減小到5時,COD去除率則有所下降,由此可見Al3+/SO42-在10-15較為有利。
表3 SO42-加入量的影響
編號 | Al3+/SO42-(摩爾比) | 處理后COD(mg·L-1) | |
由FeSO4引入SO42- | 由Na2SO4引入SO42- | ||
1 | 5 | 157(68.8) | 140(72.2) |
5 | 10 | 136(73.0) | 110(78.2) |
4 | 15 | 145(71.2) | 110(78.2) |
3 | 20 | 157(68.8) | 125(75.2) |
注:OH-/Al3+(摩爾比)為0.30:1(括號中數據為COD去除率%)
2.4反應時間和反應溫度對絮凝劑性能的影響
在其他條件相同時,由實驗得到的反應時間對產品性能的影響如表4所示。
表4 反應時間和反應溫度對絮凝劑性能的影響
編號 | 溫度/℃ | 時間/h | 處理后COD/(mg·L-1) | 去除率% |
4 | 40 | 2 | 179 | 64.48 |
8 | 40 | 4 | 183 | 63.69 |
9 | 60 | 2 | 157 | 68.85 |
由表4可知,延長反應時間得到的產品,對COD去除能力無明顯改善,可以認為在實驗條件下,延長反應時間對絮凝劑性能影響不顯著.
由表4還可知,提高反應溫度得到的產品,對COD去除能力有一定改善,但相對于溫度提高的幅度,產品絮凝能力提高的幅度太小,因而可以認為在實驗條件下,提高溫度對產品性能改進的影響也不顯著。
2.5改性堿式氯化鋁與市售PAC絮凝效果比較
對改性產品與市售聚合氯化鋁(PAC)的絮凝效果進行了比較實驗,結果見表5。
表5 改性產品與市售PAC絮凝效果比較
絮凝劑加入量/(mg·L-1) | Al3+加入量/(mmol·L-1) | 處理后COD/(mg·L-1) | |
改性產品 | 市售PAC | ||
1.0 | 0.892 | 112(77.8) | 312(38.1) |
2.0 | 1.78 | 86.8(82.8) | 415(17.7) |
4.0 | 3.57 | 99(80.4) | 299(40.7) |
8.0 | 7.14 | 108(78.6) | 132(73.8) |
12.0 | 10.7 | 106(79.0) |
從表5可以看出,當絮凝劑投加量較低時,改性產品去除COD的效果顯著優于市售PAC;隨著加入量的增加,改性產品的去除效果變化很小,處于比較穩定的狀態,而市售PAC對COD的去除效果卻隨投加量的增加呈現不斷改善的趨勢,當絮凝劑加入量超過8ml/L以后,二者的去除效果十分接近。
通過上述實驗結果,可以認為,用前述方法對堿式氯化鋁進行改性的主要作用,在于可以在達到相近處理效果的條件下,較大幅度地減少鋁離子的投加量。
3、結論
在實驗條件下,改性堿式氯化鋁去除天然氣鉆井廢水中COD和相應色度的效果明顯,且在達到相近處理效果時,所需絮凝劑量低于市售PAC。
在改性過程中,Al3+/SO42-對絮凝劑性能有比較顯著的影響,其較佳比例為10-15;OH-/A13+對絮凝劑性能也有明顯的影響,其較佳比例為(0.50-0.70):1。
適宜的改性時間和改性溫度分別為2h和40℃,繼續延長時間和提高溫度對改善絮凝劑性能的影響不明顯。